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PROUCTS LIST
關(guān)于強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂的凝聚水事故處理
本產(chǎn)品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基體上帶有季銨基[N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂,該樹脂具有機(jī)械強(qiáng)度好,耐熱性能高等特點(diǎn)。本產(chǎn)品相當(dāng)于美國:Amberlite IRA-400,德國:Lewatit M500,日本:Diaion SA
用途:本產(chǎn)品主要用于純水、高純水的制備,廢水處理,生化制品的提取,放射性元素提煉,素分離等。
包裝:編織袋,內(nèi)襯塑料袋。塑料桶,內(nèi)襯塑料袋。
使用時(shí)參考指標(biāo):
1.PH范圍:0-14
2.允許溫度(℃):氯型≤80氫氧型≤60
3.膨脹率:%(Cl-→OH-)≤25
4.工業(yè)用樹脂層高度:m 1.0-3.0
5.再生液濃度:%NaOH:4-5
6.再生劑用量(按計(jì)):kg/m3濕樹脂 NaOH(工業(yè)):40-80
7.再生液流速:m/h 4-6
8.再生接觸時(shí)間:minute:30-60
9.正洗流速:m/h:15-25
10.正洗時(shí)間:minute:約25
11.運(yùn)行流速:m/h,15-25
12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥450
關(guān)于強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂的凝聚水事故處理
水汽品質(zhì)惡化原因分析
1、根據(jù)水質(zhì)異常特點(diǎn)和以往曾發(fā)生燃油進(jìn)進(jìn)水汽系統(tǒng)的教訓(xùn),先后對與水汽系統(tǒng)有關(guān)的燃油系統(tǒng)、補(bǔ)水箱、柴油發(fā)電機(jī)組、小機(jī)油箱、凝汽器及汽機(jī)疏水系統(tǒng)等處進(jìn)行了仔細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)燃油進(jìn)進(jìn)水汽系統(tǒng)的題目。對3臺凝聚水混床出水捕捉器進(jìn)行解體檢查,結(jié)果也正常。為了排除化學(xué)取樣管對取樣代表性的影響,對取樣管道進(jìn)行了多次沖洗,且想法從定期排污管道和定期排污擴(kuò)容器出口取樣并與從取樣臺取得的樣品進(jìn)行了對比。
混床樹脂
2、在水汽惡化過程中,始終伴隨著爐水取樣閥門堵塞現(xiàn)象。在對堵塞的取樣閥門檢查中還發(fā)現(xiàn)有微小的固體顆粒堵塞在閥座上,另外從定排擴(kuò)容器出口所取的樣品中,也時(shí)而發(fā)現(xiàn)有細(xì)小的白色顆粒。在2號機(jī)組1臺給水泵密封水管因堵塞檢驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)密封水管內(nèi)積滿細(xì)小樹脂顆粒,隨后在對凝汽器和除氧器檢查時(shí)也發(fā)現(xiàn)積存大量樹脂。
混床樹脂
3、對3臺混床進(jìn)行解體檢查后,確認(rèn)樹脂是從A混床進(jìn)口倒吸進(jìn)進(jìn)水汽系統(tǒng)的。由于原設(shè)計(jì)的凝聚水混床進(jìn)進(jìn)裝置為未加梯形繞絲管的十字型結(jié)構(gòu),在補(bǔ)水泵至凝聚水混床出口管上的一只單向閥忽然發(fā)生泄漏時(shí),先是大量凝聚水從爆裂處噴出,引起機(jī)組停運(yùn),后由于機(jī)組停運(yùn)過程中混床進(jìn)口與凝汽器相通的某一只閥門(具體哪一只尚不能確定)打開,使混床進(jìn)口與凝汽器相通,出現(xiàn)負(fù)壓樹脂從混床進(jìn)口被吸進(jìn)凝汽器。當(dāng)機(jī)組再次投運(yùn)時(shí),凝汽器內(nèi)的樹脂隨凝聚水被送進(jìn)給水系統(tǒng)而進(jìn)進(jìn)鍋爐。在機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定時(shí),凝汽器內(nèi)的樹脂沉積在凝汽器底部,水汽品質(zhì)未受到明顯影響,而當(dāng)機(jī)組負(fù)荷出現(xiàn)劇烈變化時(shí),凝汽器內(nèi)的樹脂受到劇烈擾動后,隨凝聚水一起進(jìn)進(jìn)爐內(nèi),從而引起水質(zhì)短期內(nèi)嚴(yán)重惡化。在負(fù)荷穩(wěn)定后,水質(zhì)又處于穩(wěn)定狀態(tài)。而過熱蒸汽先出現(xiàn)異常現(xiàn)象是由于含有樹脂的給水經(jīng)過減溫器噴進(jìn)過熱蒸汽內(nèi)而引起的。
混床樹脂
混床樹脂的處理經(jīng)過
機(jī)組啟、停和運(yùn)行期間的處理方法
1、在水質(zhì)惡化期間,為了遏制爐水PH值急劇下降,運(yùn)行中曾采取向爐內(nèi)投加氫氧化鈉的方法,但是由于爐水PH值下降較快,即使投進(jìn)大量氫氧化鈉也難以將爐水PH值控制在合格范圍之內(nèi)。
2、采取加大連續(xù)排污和定期排污、快速更換爐水的辦法,盡量排除水汽系統(tǒng)中的有機(jī)物濃度,使?fàn)t水快速轉(zhuǎn)進(jìn)正常狀態(tài)。
3、在機(jī)組停運(yùn)和再次啟動時(shí),采取適當(dāng)進(jìn)步爐水PH值、穩(wěn)定機(jī)組運(yùn)行、緩慢升降負(fù)荷等方法,從而逐步熱力系統(tǒng)中可能殘余的樹脂和有機(jī)物,防止水質(zhì)再度惡化,受到較好的效果。